汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥預(yù)啟閥座損壞原因及分析
1問題的提出
近年來(lái),高溫高壓機(jī)組發(fā)生了多起汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥預(yù)啟閥座損壞事故,并且預(yù)啟閥座損壞的情況相似,即預(yù)啟閥座(圖1中件2)磨損后,從閥碟(圖1中件3)的內(nèi)孔中掉落到噴嘴室。某發(fā)電廠發(fā)生過兩次預(yù)啟閥座損壞事故。針對(duì)此問題,本文將從以下幾方面分析其損壞機(jī)理,并提出相應(yīng)的預(yù)防和改進(jìn)措施。
2 預(yù)啟閥座損壞結(jié)果分析
該發(fā)電廠2號(hào)機(jī)在1997年大修停機(jī)過程中,發(fā)現(xiàn)2號(hào)調(diào)節(jié)閥后有壓力,機(jī)組負(fù)荷減不到零,帶負(fù)荷打閘停機(jī)。大修檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)2號(hào)調(diào)節(jié)閥預(yù)啟閥座損壞掉落到噴嘴室,取出后檢查,閥座整體變形,外圓有明顯地磨損痕跡,測(cè)量其尺寸,閥座直徑小了16mm,此尺寸正好是閥碟與閥座相接觸的???碟凸肩尺寸。這表明,2號(hào)調(diào)節(jié)閥的閥座與閥碟相接觸的部分全部被磨損后,從閥碟內(nèi)孔中掉下。對(duì)損壞件的硬度進(jìn)行檢測(cè),閥座整體的布氏硬度HB=120~130,閥座密封面處的硬度為HB=160。
該發(fā)電廠3號(hào)機(jī)在1997年l1月中旬例行小修停機(jī)過程中,發(fā)現(xiàn)3號(hào)調(diào)節(jié)閥后有壓力。小修中檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)3號(hào)調(diào)節(jié)閥預(yù)啟閥座行程過大。由于有2號(hào)機(jī)預(yù)啟閥座損壞的先例,故打開調(diào)節(jié)閥檢查,發(fā)現(xiàn)3號(hào)調(diào)節(jié)閥預(yù)啟閥座損壞,掉到噴嘴室。取出后,其損壞形狀如圖2(a)、(b)所示,外圓一圈被磨損后只剩下8mm厚的凸肩,而此凸肩有2/3被剪切掉。在尚未剪切掉的凸肩下面有一道深約5mm的月牙型棱狀凹坑,如圖2(c)所示。表明預(yù)啟閥座在被磨損只剩下8mm時(shí),閥座在閥碟內(nèi)發(fā)生了偏轉(zhuǎn),被閥桿壓下而掉到噴嘴室。

由于連續(xù)出現(xiàn)了2次預(yù)啟閥座損壞事故,在3號(hào)機(jī)3號(hào)調(diào)節(jié)閥預(yù)啟閥座取出后,做了洋細(xì)的硬度測(cè)量,測(cè)點(diǎn)如圖2(a)所示,測(cè)量結(jié)果見表1。
表1 預(yù)啟閥座硬度測(cè)量HB
位置 | 測(cè)點(diǎn) 1 | 測(cè)點(diǎn) 2 | 測(cè)點(diǎn) 3 | 測(cè)點(diǎn) 4 | 測(cè)點(diǎn) 5 |
硬度 | 167 | 134 | 126 | 126 | 130 |
3 預(yù)啟閥座損壞機(jī)理分析
預(yù)啟閥材質(zhì)為15Cr11MoV,加工件,布氏硬度HB=270~290;閥碟材質(zhì)為30Cr2MoV,鍛件,調(diào)質(zhì)后表面氮化處理,其維氏硬度Hv≥700,換算為布氏硬度為HB≥656;閥桿材質(zhì)為15Cr11MoV,熱處理后,經(jīng)表面氮化其維氏硬度Hv≥650,其布氏硬度HB≥610。對(duì)閥座的取樣分析,其化學(xué)成分見表2。
表2 閥座化學(xué)成分(%)
3.1 閥座的金相組織分析
3號(hào)機(jī)3號(hào)調(diào)速汽門損壞后,對(duì)其進(jìn)行了金相組織分析。分析結(jié)果表明,閥座的金相組織為鐵素體+回火索氏體,鐵素體呈條狀,平行于磨損面,如圖3所示。在鐵素體晶內(nèi)及晶界上可見顆粒狀碳化物,鐵素體含量為7%~10%,回火索氏體仍保留了原馬氏體位向,從保留的位向看,原馬氏體為板條狀馬氏體,如圖4所示。

從以上分析結(jié)果看,調(diào)節(jié)閥閥座原始組織為條狀馬氏體+鐵素體。由于摩擦發(fā)熱后,馬氏體變形為回火索氏體,硬度大為降低,由變化前HB=270~290下降到HB=120~140。
3.2 閥座硬度下降原因分析
閥座加工調(diào)質(zhì)后硬度為HB=270~290,損壞后的閥座硬度降至HB=120~140,硬度下降的主要原因如下所述。
a.調(diào)節(jié)閥上的壓緊螺母緊力偏小,汽機(jī)2號(hào)、3號(hào)調(diào)節(jié)閥的預(yù)啟閥行程大,為14mm;2號(hào)調(diào)節(jié)閥從預(yù)啟閥開啟到主閥開啟前,主汽流量從0上升到55t/h,3號(hào)調(diào)節(jié)閥從預(yù)啟閥開啟到主閥開啟前,主汽流量從0上升到107t/h,機(jī)組負(fù)荷變化較大。受運(yùn)行方式的限制,在此負(fù)荷下,機(jī)組運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),在主閥開啟前,流過預(yù)啟閥的蒸汽是經(jīng)過閥碟套壁上的氣孔流人預(yù)啟閥上部進(jìn)入汽缸的,因氣流方向的急劇改變,高溫高壓蒸汽通過預(yù)啟閥時(shí),是旋轉(zhuǎn)的高速氣流。
b.預(yù)啟閥座發(fā)生旋轉(zhuǎn),閥座與閥碟凸肩產(chǎn)生強(qiáng)烈摩擦,摩擦熱使預(yù)啟閥座與閥碟相接觸處的溫度上升到800℃以上的高溫。由于閥座內(nèi)孔流過的是500~530℃的過熱蒸汽,蒸汽迅速將其冷卻到500℃左右,并保持在此溫度。由于閥座原金相組織主要是條形馬氏體,經(jīng)上述溫度變化后,閥座與閥碟凸肩的結(jié)合面處金屬金相組織就轉(zhuǎn)變成回火索氏體。
c.低碳馬氏體的硬度本來(lái)就低,金相組織轉(zhuǎn)變?yōu)榛鼗鹚魇象w后,其硬度又進(jìn)一步降低,而閥碟硬度很高,二者相摩擦后,使閥座磨損速度加快。由于閥座的強(qiáng)度降低,在打閘停機(jī)時(shí),尤其帶負(fù)荷打閘停機(jī)時(shí),閥桿對(duì)閥座有很大的沖擊力,使閥座被剪切損壞,掉到噴嘴室。

4 預(yù)啟閥座損壞原因分析
通過以上分析,該廠2、3號(hào)機(jī)組調(diào)速汽門預(yù)啟閥座損壞原因主要如下。
a.調(diào)速汽門調(diào)節(jié)閥閥桿頂部加工型線為梨形,當(dāng)調(diào)節(jié)閥閥桿與閥桿套間隙超標(biāo),閥桿在運(yùn)行中受進(jìn)汽的影響而稍有偏移時(shí),閥桿頂部與預(yù)啟閥座內(nèi)孔所形成的通道會(huì)出現(xiàn)不對(duì)稱現(xiàn)象。此時(shí),流過預(yù)啟閥的高溫高壓氣體在預(yù)啟閥內(nèi)孔產(chǎn)生脫壁現(xiàn)象,氣體流動(dòng)變成不對(duì)稱流動(dòng)。對(duì)稱高速旋轉(zhuǎn)氣流將對(duì)預(yù)啟閥座產(chǎn)生很大的軸切向沖擊力。
b.預(yù)啟閥座與閥碟的裝配工藝不當(dāng)。根據(jù)廠家提供的預(yù)啟閥座更換工藝要求,對(duì)壓緊螺母不進(jìn)行熱緊。預(yù)啟閥座與閥碟內(nèi)孔為間隙配合,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量,此間隙為0.03~0.05mm,調(diào)節(jié)閥在工作狀態(tài)受熱后,此間隙將變大,因此預(yù)啟閥座僅受到上部壓緊螺母的緊力。由于壓緊螺母在裝配時(shí)僅進(jìn)行冷緊,緊力有限。加在預(yù)啟閥座上的緊力,很大一部分將被預(yù)啟閥座和閥碟支撐預(yù)啟閥座的凸肩的變形所吸收。在機(jī)組運(yùn)行后,當(dāng)閥碟在高溫作用下,裝配時(shí)的所有彈性變形逐漸變?yōu)樗苄宰冃危瑝壕o螺母的緊力即消失。尤其是預(yù)啟閥座與閥碟凸肩接觸處金屬的變形非常明顯,甚至由棱形變成弧形。
c.在運(yùn)行中,當(dāng)預(yù)啟閥座上部緊力消失后,受氣流的軸切向沖擊力作用,發(fā)生高速旋轉(zhuǎn),磨損速度很快。該發(fā)電廠3號(hào)機(jī)3號(hào)調(diào)節(jié)閥預(yù)啟閥座在1999年5月大修檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)1997年11月中旬更換的預(yù)啟閥座磨損已達(dá)0.74mm,而3號(hào)調(diào)節(jié)閥在預(yù)啟閥工作的運(yùn)行工況下的機(jī)組運(yùn)行時(shí)間僅為80d,由此可見其磨損速度之快。1997年11月?lián)p壞的預(yù)啟閥座,在金相分析時(shí)發(fā)現(xiàn),其磨損面下金屬有明顯的變形,組織呈流線分布,如圖5所示。由此可見,預(yù)啟閥座損壞主要是因旋轉(zhuǎn)摩擦所造成的。
5 防止預(yù)啟閥座損壞措施
5.1合理選擇預(yù)啟閥座材料
由于預(yù)啟閥座材質(zhì)屬于低碳合金鋼,又是加工件,其硬度與閥碟硬度相差過大。一旦閥座在閥碟內(nèi)發(fā)生旋轉(zhuǎn)摩擦,出現(xiàn)金相組織的變化,閥座磨損速度快。因此,建議閥座材料應(yīng)選用與閥碟相同的材料或25CrMoV鋼,加工后調(diào)質(zhì)至HB=270~290。
5.2 正確調(diào)整閥座與閥碟的配合尺寸
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量表明,閥座與閥碟是間隙配合,應(yīng)選用過盈量為0.01~0.02mm的過盈配合,以防止閥座在受到蒸汽的沖擊后發(fā)生旋轉(zhuǎn)。
5.3 適當(dāng)熱緊壓緊螺母
調(diào)節(jié)閥預(yù)啟閥座的壓緊螺母,在更換閥桿后或組裝時(shí),除給予一定的冷緊力后,宜再進(jìn)行一次熱緊,其熱緊值可參考同直徑的螺母緊固要求。本次大修取出的3號(hào)機(jī)3號(hào)調(diào)節(jié)閥預(yù)啟閥座后,對(duì)新?lián)Q的閥碟預(yù)熱到200℃二左右時(shí),壓緊螺母熱緊值達(dá)到弧長(zhǎng)30°。
5.4 加裝閥座定位鍵
預(yù)啟閥座應(yīng)設(shè)計(jì)用于防止預(yù)啟閥座旋轉(zhuǎn)的措施,如加一個(gè)防旋轉(zhuǎn)的定位鍵,這樣就可以避免閥座發(fā)生旋轉(zhuǎn)。
5.5 閥桿與閥桿套的間隙不能過大
機(jī)組大修時(shí),必須用專用工具測(cè)量閥桿與閥桿套的間隙。如果此間隙超過要求,必須消除,避免閥桿在受到蒸汽的脈沖擾動(dòng)時(shí)發(fā)生擺動(dòng),加速閥座的損壞。
5.6 防止閥座金相組織變化
機(jī)組大修如果需要卸下壓緊螺母時(shí),禁止直接加熱閥碟,避免因加熱調(diào)節(jié)閥碟后冷卻方式不當(dāng),引起閥座的金屬金相組織的變化。
ω(C ) | ω(Cr ) | ω(Mo ) | ω(V ) |
0.16 | 10.80 | 0.57 | 0.32 |
