湛江發(fā)電廠1、2號(hào)機(jī)組1995年投產(chǎn)。汽輪機(jī)為東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的N300-16.5/537/537-3型中間再熱凝汽式,配汽機(jī)構(gòu)采用噴咀配汽,高壓缸共有4個(gè)調(diào)節(jié)閥,對(duì)應(yīng)4 組噴咀。調(diào)節(jié)閥閥座與閥殼的安裝采用過盈配合,靠閥座凸肩承受蝶閥關(guān)閉的沖擊力。閥座與閥殼由2個(gè)直徑d15mm的銷釘固定。閥座下端部與閥座留有(10~20)mm不等的間距(圖1)。 
1 存在問題
1998年以后,發(fā)現(xiàn)1、2號(hào)機(jī)高壓調(diào)節(jié)閥閥座有不同程度的下沉,但當(dāng)時(shí)未引起重視。2號(hào)機(jī)小修后,在2000年11月30日并網(wǎng)帶負(fù)荷時(shí)發(fā)現(xiàn)右側(cè)高壓油動(dòng)機(jī)(控制1、4號(hào)調(diào)節(jié)閥)開到115mm時(shí)再無法開啟(*大行程180mm),機(jī)組只能帶180MW負(fù)荷。經(jīng)活動(dòng)試驗(yàn),該閥只能在(0~115)mm范圍活動(dòng),反復(fù)開關(guān)??節(jié)閥均無效,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn):
(1)油動(dòng)機(jī)活塞下部油壓3.4MPa偏高,說明油動(dòng)機(jī)開啟動(dòng)力足夠;
(2)油動(dòng)機(jī)開試115mm,活動(dòng)正常,無卡澀現(xiàn)象。
判斷問題來自1號(hào)高壓調(diào)節(jié)閥。后對(duì)此閥解體檢查,發(fā)現(xiàn)蝶閥脫落出閥套導(dǎo)向槽,閥座嚴(yán)重下沉達(dá)11mm。
2 故障原因
2.1 蝶閥導(dǎo)向鍵脫位
正常運(yùn)行中,當(dāng)調(diào)節(jié)閥開啟或關(guān)閉時(shí),閥桿帶動(dòng)蝶閥,依靠蝶閥兩側(cè)導(dǎo)向鍵在閥套的導(dǎo)向槽內(nèi)做上下往復(fù)運(yùn)動(dòng),導(dǎo)向鍵應(yīng)始終在導(dǎo)向槽內(nèi)不得脫出。導(dǎo)向鍵長(zhǎng)70mm,鍵與槽有10mm的重疊行程,導(dǎo)向槽上部還有65mm的富裕行程,所以,蝶閥既不會(huì)頂住上部閥套,也不會(huì)脫離閥套下部的導(dǎo)向槽。然而,當(dāng)閥座下沉?xí)r,蝶閥向下關(guān)閉時(shí)的行程增大,閥座下沉大于10mm時(shí),蝶閥導(dǎo)向鍵即從導(dǎo)向槽中脫出。此外,由于預(yù)啟閥開啟(或蝶閥半開狀態(tài)時(shí)),蝶閥四周的高壓蒸汽渦流使蝶閥產(chǎn)生旋轉(zhuǎn),其導(dǎo)向鍵因之偏離槽口而被頂死在閥套邊緣固定部分,故油動(dòng)機(jī)提升不動(dòng),使調(diào)節(jié)閥不能向上開啟。由于4號(hào)調(diào)節(jié)閥與1號(hào)調(diào)節(jié)閥共用同1個(gè)油動(dòng)機(jī),所以2個(gè)調(diào)節(jié)閥均無法開啟。
2.2 調(diào)節(jié)閥閥座下沉
將閥門解體后發(fā)現(xiàn)1號(hào)閥座下沉達(dá)11mm,閥口線與閥殼內(nèi)弧成明顯臺(tái)階狀,閥座松動(dòng),2只d15mm的固定銷子被剪斷。按照設(shè)計(jì),為防止閥座下沉,并使之不松動(dòng)的主要措施有3個(gè):
(1)閥座上部設(shè)計(jì)凸肩,即翻邊,主要承受蝶閥關(guān)閉時(shí)的向下作用力;
(2)閥座與閥殼間為過盈配合緊力;
(3)閥座與閥殼間由2根直徑d15mm的銷子固定。
然而,事實(shí)上閥座凸肩設(shè)計(jì)偏小,且閥座與閥殼的結(jié)合面不平(結(jié)合面有一環(huán)狀凸起,故為線接觸而非面接觸),影響凸肩結(jié)合面受力。當(dāng)汽機(jī)打閘時(shí),由于蝶閥關(guān)閉的巨大沖擊力,使閥座凸肩變形,于是沖擊力下傳,克服過盈配合緊力,并剪斷2根起穩(wěn)定作用的銷釘,加之閥座底端與閥殼有10mm以上的空隙,閥座向下位移,生一定量的下沉。
3 處理方法及工藝
處理此類事故有兩方面問題需要考慮:一是電網(wǎng)供電緊張,機(jī)組不能長(zhǎng)時(shí)間檢修;二是機(jī)組普遍出現(xiàn)閥座不同程度的下沉現(xiàn)象,進(jìn)而會(huì)出現(xiàn)類似因蝶閥脫落而停機(jī)事故。經(jīng)研究,決定先應(yīng)急搶修,日后利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì)再對(duì)其進(jìn)行根治。
3.1 臨時(shí)性應(yīng)急搶修措施
臨時(shí)搶修的關(guān)鍵是要讓高壓調(diào)速汽門能正常關(guān)閉,并使閥座不再下沉,確保機(jī)組**穩(wěn)發(fā)、滿發(fā),具體內(nèi)容詳述如下。
3.1.1 設(shè)法使蝶閥恢復(fù)在導(dǎo)向槽內(nèi)
由于無法在短時(shí)間內(nèi)取出并更換下沉的閥座,因此,須設(shè)法使蝶閥導(dǎo)向鍵加長(zhǎng),使之能伸延在導(dǎo)向槽內(nèi)并可正常上下運(yùn)動(dòng)。為此,采取堆焊的辦法,即將2個(gè)導(dǎo)向鍵進(jìn)行層層堆焊加長(zhǎng)(圖2)。考慮到導(dǎo)向鍵堆焊表面需要車削和打磨處理,因此,堆焊加長(zhǎng)的尺寸應(yīng)大于閥座下沉量。值得注意的是,汽輪機(jī)高壓調(diào)節(jié)閥表面均經(jīng)滲氮處理,硬度達(dá)HV-900,焊接應(yīng)特別小心,掌握不好就會(huì)使蝶閥因焊接應(yīng)力裂紋而報(bào)廢。因此,應(yīng)制定嚴(yán)格的并經(jīng)制造廠家書面認(rèn)可的焊接工藝。具體方案為:
(1)將堆焊部位20mm范圍內(nèi)的滲氮層打磨并徹底去除,打磨深度大于0.4mm,打磨后檢測(cè)硬度應(yīng)在(285~321)HB范圍;
(2)用丙酮或無水酒精清洗蝶閥焊接部位;
(3)在焊接前,用保溫材料(石棉布)將蝶閥嚴(yán)密包裹,只露出需要堆焊的導(dǎo)向鍵,以避免蝶閥被電弧灼傷;
(4)將焊接部位加熱到350℃~400℃;
(5)用鎢極氬弧焊,使用d2.4mm焊條,材料為AWSA5.28ER90S-G;
(6)焊接電流控制在(80~100)A,氬氣流量為(8~10)L/min;
(7)焊接按層面進(jìn)行,一層堆焊完畢后再焊下一層,不可單點(diǎn)堆焊累高;
(8)焊接層面的溫度控制在300℃~400℃,焊接橫截面的寬度應(yīng)略大于導(dǎo)向鍵,以便焊接后的車削加工;
(9)焊接完成即速用軟質(zhì)保溫材料將蝶閥全部包好緩慢冷卻(6~8)h,到150℃以下即進(jìn)行熱處理,先用乙炔火焰緩慢回火加熱至640℃~660℃,維持恒溫30min,再用保溫石棉布包裹,緩慢冷卻至150℃以下解開石棉布,自然冷卻;
(10)表面加工車削,打磨邊緣,加工導(dǎo)角,使表面光滑無毛刺;
(11)不得有任何焊接缺陷,否則應(yīng)去掉重焊。
3.1.2 加固調(diào)節(jié)閥座
為了在不取出、不更換閥座的情況下恢復(fù)機(jī)組運(yùn)行,必須固定閥座,防止其轉(zhuǎn)動(dòng)和繼續(xù)下沉。采取的辦法是將原設(shè)計(jì)的2個(gè)直徑d15mm固定銷釘改為3個(gè)直徑d25mm銷釘,重新鉆孔,按120°布置,增大受力強(qiáng)度。
注意事項(xiàng):
(1)在閥體外殼上鉆孔時(shí),要注意內(nèi)套閥座的壁厚,切不能將閥座鉆穿;
(2)銷釘與孔徑相配合,裝配后銷釘外端部應(yīng)加堵頭并固定,以防震脫。
3.2根治方案
在2001年1號(hào)機(jī)小修及2號(hào)機(jī)大修中,檢查了2臺(tái)機(jī)的所有(8個(gè))高壓調(diào)節(jié)閥,除2個(gè)過負(fù)荷汽門(4號(hào)調(diào)節(jié)閥)以外,其余閥座均有下沉,有的銷釘剪斷、松動(dòng),有的閥座發(fā)生旋轉(zhuǎn),有的凸肩根部嚴(yán)重磨損。對(duì)此,將所有下沉的閥座全部重新設(shè)計(jì),作更換處理,從根本上解決了問題。
(1)重新向制造廠定制閥座,新閥座的凸肩設(shè)計(jì)尺寸由d255mm增大到d264.5mm,以增大其抗沖擊應(yīng)力強(qiáng)度。
(2)加長(zhǎng)閥座直管段長(zhǎng)度,使每個(gè)閥座與閥殼下部端口的間隙基本消除(只保留(1~1. 5)mm的膨脹間隙),以防止閥座凸肩變形導(dǎo)致閥座下沉( 即使有變形,也會(huì)使下端與閥殼下部端口頂住而不至下沉)。
(3)將原2個(gè)d15mm的固定銷釘改為3個(gè)d25mm固定銷釘(作法同臨時(shí)處理措施),以增加強(qiáng)度。
(4)增大閥座與閥體間的裝配預(yù)緊力,將原來的裝配過盈量由0.10mm增加到0.15mm;
需要說明的是,由于新閥座尺寸有變化,因此,安裝時(shí)必須在現(xiàn)場(chǎng)車削加工閥殼內(nèi)壁進(jìn)汽口。加工采用Z3063-20A型號(hào)的搖臂鉆床,使用專用的加長(zhǎng)臂刀具進(jìn)行慢速車削。
4 結(jié)語
實(shí)踐證明,上述對(duì)于高壓調(diào)速汽門閥座下沉的處理方法切實(shí)可行。生產(chǎn)運(yùn)行中對(duì)此類問題的分析和解決需注意以下幾點(diǎn)。
(1)利用檢修機(jī)會(huì),注意檢查調(diào)節(jié)閥閥座是否下沉。解開蝶閥后,用燈光肉眼觀察即可,如發(fā)現(xiàn)閥口的邊緣出現(xiàn)臺(tái)階,即為下沉。
(2)運(yùn)行中如發(fā)生高調(diào)門不能全開,但在已開啟行程范圍內(nèi)閥門活動(dòng)正常,油動(dòng)機(jī)活塞下部油壓偏高,且無其它明顯的故障、征兆時(shí),應(yīng)考慮閥座下沉導(dǎo)致蝶閥導(dǎo)桿脫出導(dǎo)向槽。特別是已發(fā)現(xiàn)閥座有下沉現(xiàn)象的機(jī)組,這種可能性更大。
(3)在機(jī)組日常試驗(yàn)或運(yùn)行中,特別是機(jī)組停機(jī)前,應(yīng)盡量避免在調(diào)節(jié)閥開啟的情況下打閘,如必須緊急停機(jī),應(yīng)將負(fù)荷減到0,待高壓調(diào)節(jié)閥關(guān)小后再打閘,以減少蝶閥關(guān)閉時(shí)對(duì)閥座造成的沖擊力。